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硫铁三烧降低烧结固体然耗的实践

时间:2015-2-26 16:15:19

 1前言

  硫铁烧结固体燃耗约占烧结总能耗的50%~60%,因此,降低烧结固体燃耗对烧结节能至关重要。本钢炼铁厂360㎡烧结机2004年8月投产以来,由于受投产初期工艺和设备问题多的影响,烧结机作业率低,烧结煤耗居高不下。三烧车间非常重视降低烧结固体燃耗措施的实施,自2006年1月份开始,在360㎡烧结机开展了降低烧结煤耗攻关,取得了一定成效,使烧结固体燃耗指标呈稳步下降的趋势。2006年烧结煤耗比2005年降低2.10㎏/t。
2改进措施与生产实践
  厚料层烧结
  烧结生产中,烧结机布料系统是关键环节。因为厚料层烧结要求台车横向混合料粒度分布要合理,边缘效应小,料层的偏析要适宜。布料的好坏,对烧结机表层点火、风量的合理分布和利用以及料层厚度的提高有直接的影响。为此,我们对布料系统进行了改善。
⑴ 在宽皮带上安装平料装置,减轻宽皮带布料边缘偏析,使台车布料均匀,偏析合理,消除了烧结布料“高低不平”的现象,使烧结料面平整。
⑵ 烧结机平料耙改进
  将机头固定式平料耙改为活动式平料耙,将平料耙沿烧结台车横向分成四段,调整了配重,抑制了边缘效应,提高了中部烧结料的透气性。由于物料有了适宜松散过程的气流分布更加均匀,从而进一步提高了烧结矿强度。同时又消除了布料“拉沟”现象,使烧结料面平整。
⑶ 松料器改进
  取消烧结机头布料靠两侧边缘的松料器,每侧取消两根,透气性棒根据烧结透气性的变化进行调整,以利于减少边缘效应。改进后,机尾断面红矿层呈现一条直线。
  改善料层透气性