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硅铁在钢工业、铸造工业的主要作用.

时间:2015-12-9 17:01:52

     硅铁是炼钢工业中必不可少的脱氧剂。炼钢中,硅铁用于沉淀脱氧剂和扩散脱氧。硅铁还作为合金剂用于炼钢中。钢中添加一定数量的硅,能显著提高钢的强度、硬度和弹性,提高钢的磁导率,降低变压器钢的磁滞损耗。一般钢中含硅0.15%-0.35%,结构钢中含硅0.40%~1.75%,工具钢中含硅0.30%~1.80%,弹簧钢中含硅0.40%~2.80%,不锈耐酸钢中含硅3.40%~4.00%,耐热钢中含硅1.00%~3.00%,硅钢中含硅2%~3%或更高。

  高硅硅铁或硅质合金在铁合金工业中用作生产低碳铁合金的还原剂。硅铁加入铸铁中可作球墨铸铁的孕育剂,且能阻止碳化物形成,促进石墨的析出和球化,改善铸铁性能。
  此外,硅铁粉在选矿工业中可作悬浮相使用,在焊条制造业中作焊条的涂料;高硅硅铁在电气工业中可用于制备半导体纯硅,在化学工业中可用于制造硅酮等。
       为解决这一问题,实施了定压换炉技术。热风炉人员在每次换炉时,向值班室提出申请,由值班室联系动力风机房人员,确认即时的鼓风机出口压力,并将此压力作为本次换炉的设定风压,将鼓风机运行设为定压换炉模式。热风炉得到高炉值班室可以换炉的回复后进行换炉操作,当高炉的风压下降时,鼓风机自动进行补风,基本保证了高炉风压的稳定,也减少了高炉风量的损失。在运行过程中,针对热风炉充压初期风压波动,鼓风机跟踪不太及时的问题,热风炉对充压阀开阀的时间进行了适当调整,将充压阀开阀时间由5s调整到3s,减少了充压阀的开度,使开阀瞬间造成的高炉风压波动降低。通过实施热风炉定压换炉,充压时间缩短为8min,风压波动下降到6kPa,风量损失减少了160 m3/min,热风炉每次换炉时间减少了4min,每天能减少换炉时间72min,将这个时间用于热风炉加热,使热风炉平均风温上升5℃左右。热风炉换炉时,需要给燃烧转送风的热风炉进行充压,以便使阀门处于均压状态,以便于阀门顺利开启。热风炉充压时,使用的是冷风管道的冷风,当打开充压阀时,就会造成高炉的风压下降,实际进入高炉的热风减少。按照现在的实际操作计算,每换一次炉,充压时间在12min左右,高炉风量损失大约在300m3/min,一天换炉18次,充压时间共计为216min,也就是每天有3个半小时的时间是在减风状态下生产,对高炉的炉况影响比较大。